传统的倍捻机由一台主电机拖动,经过齿轮箱传动完成锭子旋转、卷绕辊转动、横动移纱杆往复运动这三部分动作。各个传动部件靠4个齿轮箱传动,横动移纱靠成形凸轮实现。经过市场调研,针对传统倍捻机齿轮箱加工难度大、运转噪声大、漏油、特别是变换品种时间长和复杂等缺点。率先在国内设计出以西门子S7-200可编过程控制器CPU226为主控制单元,控制全机132个单锭电机锭子速度(台达变频器控制),卷绕电机速度(台达变频器控制),横动移纱电机速度(日本三菱交流伺服驱动器控制),用TD200文本显示器设置和显示工艺参数的控制方案。
取消4个齿轮箱及全部工艺变换齿轮,取消移纱成形凸轮机构。对主轴转速信号采用高速计速,对卷绕辊进行测速,同时得到纱线加捻长度L=2πr/每转;通过在TD200文本显示器上用中文设置工艺参数如:锭子速度、捻度、交叉角α、定长等;按F1-F4键对应为甲班、乙班、丙班、丁班,任意时刻均可换班次,同时产量相对应于班次计量。对运转过程中出现的故障信息均在TD200文本显示器上用中文显示出来,为排除故障提供方便。并能实时显示年、月、日为工厂查抄报表提供方便。总之,有变换品种快、维护操作方便,工艺参数设置简单,只需要1分钟就可以完成,自动化程度高,适应市场需要等特点。
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